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在注塑生产过程中,换色清洗是一项常见工序。清洗效率、成本控制以及后续产品质量稳定性直接影响企业的综合竞争力。以实际生产场景为例,对比传统水口料清洗方式与专用洗机料的应用效果。
本次测试所用注塑机规格:机台吨位:650T,额定功率:121kW,单模产品重量:395g/模,加工材料为PP,其加工温度设定为215℃。清洗工况为颜色切换:从绿色切换至透白色。
该机台原用传统的水口料清洗方式。水口料虽然成本较低,但作为清洗介质存在明显不足。每次换色清洗耗时约150分钟。在此期间,机台无法正常生产,造成大量工时与能耗浪费。清洗完成后,重新投料生产时,还需约产出40模废品,产品才能达到合格。另外水口料的流动性及分散性不稳定,难以彻底清除螺杆、料筒死角处的绿色残留物,偶尔会出现换色不彻底而需二次清洗的情况。
总体来看,原有方法虽然使用廉价的水口料,但时间成本、能耗成本、废品损失以及潜在的交货延迟风险累加后,综合成本并不低。
现选用三璞公司生产的PlasE Clean系列专用洗机料进行现场测试。整个清洗过程仅使用洗机料10kg。

1. 清洗时间:从开始加入洗机料至螺杆、料筒内残留绿色完全排出,总用时约80分钟。相比原方法,时间缩短近一半。
2. 置换投产情况:清洗结束后,直接投入正常PP原料生产,仅需排出前10模产品即可达到颜色纯净、无残留的合格状态。后续产品经检测,无任何绿色色点或条纹,验证了洗机料的彻底清洗能力。
3. 机台利用率提升5%:由于清洗时间缩短且后续废品减少,机台用于合格品生产的实际占比提高。对于650T的大型注塑机而言,利用率提升5%意味着每年可增加数百吨产品的产出能力。
4. 废品率降低75%:废品模数从40模降至10模,降幅达75%。这不仅减少了原材料浪费,也降低了废品破碎、存储及再次加工的环境压力。
结论
本次650T注塑机PP材料“绿转透白”换色测试结果表明:相对于传统水口料清洗方式,采用三璞PlasE Clean洗机料可在保证彻底清洗的前提下,节省综合成本50%,提升清洗效率46%,提高机台利用率5%,降低废品率75%。此外,还具备减少水口料积压、规避交货风险、稳定产品质量等多重优势。